Pokazywanie postów oznaczonych etykietą elektronika. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą elektronika. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 13 sierpnia 2017
ADF5355 cheap chineese dev board on Orange Pi Zero mainline kernel overlay
https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-drivers/iio-pll/adf5355
/dts-v1/;
/plugin/;
/ {
compatible = "sun8i-h2-plus";
fragment@0 {
target = <&spi1>;
__overlay__ {
status = "okay";
};
};
fragment@2 {
target-path = "/";
__overlay__ {
fixed_ref_clk: clock@0 { /* Fixed adf5355_regulator reference clock */
compatible = "fixed-clock";
#clock-cells = <0>;
clock-frequency = <26000000>;
clock-accuracy = <5>; /* ppb */
};
};
};
fragment@1 {
target = <&spi1>;
__overlay__ {
adf5355@0 {
compatible = "adf5355";
reg = <0>;
clocks = <&fixed_ref_clk>;
spi-max-frequency = <1000000>;
clock-names = "clkin";
clock-output-names = "adf5355_out";
adi,charge-pump-current = <900>;
adi,muxout-select = <6>;
adi,reference-doubler-enable;
adi,mute-till-lock-enable;
adi,output-a-power = <3>;
adi,output-b-power = <3>;
adi,output-b-enable;
adi,output-a-enable;
adi,charge-pump-negative-bleed-enable;
adi,reference-differential-input-enable;
adi,muxout-level-3v3-enable;
adi,power-up-frequency = /bits/ 64 <123000000>;
};
};
};
};
poniedziałek, 15 sierpnia 2016
SQ Lab Transverter 1296MHz sequence timings
Some tests taken today. NOTE: tests were made with jumper 4 ON (rf vox activated)! NOTE2: RF OUT signal is taken from FWD pin of swr connector.
![]() |
| 1.7ms from PTT in via coax to PTT out in 3.5mm jack socket |
![]() |
| 26ms from PTTout to RF signal at output |
![]() |
| 450ms from end of PTT signal at coax input to end of PTTout signal at 3.5mm jack |
środa, 30 września 2015
RelComm RDS-SR026
Black - common VCC (+8.2V)
Brown to GND -> C-1
Red to GND -> C-2
Indicating reed switch: white-black - common.
Latching Self Cut-Off.
piątek, 5 czerwca 2015
Filtr ~2.4 GHz kupiony na giełdzie na ŁOSiu
czwartek, 19 lutego 2015
Freescale 6010
Jedyna godzina szukania i znalazłem (chyba!) dane do tranzystora w.cz. co go mam na płytce. Myk w tym, że opisany jest 6010 i znaczek freescale...
6010 Datasheet aka MW6S010N
6010 Datasheet aka MW6S010N
poniedziałek, 22 września 2014
LNB BS1K1EL100A
poniedziałek, 4 listopada 2013
DRF4463F czyli moduł z SI4463 od DORJI
sobota, 19 października 2013
SI4463 a DominoEx
| Białe kreseczki u góry to 100Hz |
Zbadałem jak to wygląda na paśmie 70cm (konkretnie na cz. 437MHz) i wyszło mi około 23-24Hz.
DominoEx 22 wymaga ok 21.5Hz (wolniejsze tryby odpowiednio mniej. Wniosek jest prosty: nie da się osiągnąć wymaganej rozdzielczości (kroku) aby generować sygnał bez zabaw w przeciąganie kwarcu. Szkoda.
sobota, 17 listopada 2012
poniedziałek, 12 listopada 2012
Teleskop cz. 2
Postanowiłem, że należy skonstruować sobie jakąś płytkę do drivera napędu. Tia... łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Póki co wyszedł mi taki schemat (sam driver napędu, bez sterowania serwem ostrości):
A teraz się biedzę nad zrobieniem do tego płytki drukowanej, ciężka sprawa, jak się nie ma doświadczenia ani wyobraźni przestrzennej, tym bardziej, że fajnie byłoby, gdyby płytka była jednowarstwowa, wtedy zrobiłbym sobie ją sam. (Być może metodą przedstawioną tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=u2XQb9oVXHo).
![]() |
| Schemat |
niedziela, 11 listopada 2012
Teleskop
Jakiś czas temu kupiłem sobie teleskop.
Ostatnio postanowiłem go nieco zautomatyzować. Na początek nabyłem do niego napęd dwuosiowy. Napęd, jak napęd - sterowany ręcznie, nawet w najszybszym trybie jest wooolny...
Postanowiłem coś z tym zrobić. Wstępne testy z użyciem arduino i L298N, przy zasilaniu silników z 12V (planuję docelowo używać akumulatora z UPSów) są obiecujące - udało się uzyskać około 8-10x większą prędkość przemieszczania. Muszę jeszcze wykonać testy na okoliczność gubienia kroków (fajnie byłoby dołożyć do tego jakiś enkoder do kontroli).
Do zrobienia:
Ostatnio postanowiłem go nieco zautomatyzować. Na początek nabyłem do niego napęd dwuosiowy. Napęd, jak napęd - sterowany ręcznie, nawet w najszybszym trybie jest wooolny...
Postanowiłem coś z tym zrobić. Wstępne testy z użyciem arduino i L298N, przy zasilaniu silników z 12V (planuję docelowo używać akumulatora z UPSów) są obiecujące - udało się uzyskać około 8-10x większą prędkość przemieszczania. Muszę jeszcze wykonać testy na okoliczność gubienia kroków (fajnie byłoby dołożyć do tego jakiś enkoder do kontroli).
Do zrobienia:
- Zaprojektowanie i wykonanie porządnego sterownika, z interfejsem USB do komputera. Sterownik dodatkowo będzie za pomocą serwa sterował fokusowaniem.
- Dokupienie webcama (albo i 2) i zamontowanie go w wyciągu okularowym (ew. drugi do lunety celowniczej). Podobno polecane są LifeCam Cinema i LifeCam Studio.
Subskrybuj:
Posty (Atom)
















